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19根缆绳断裂!油轮断缆漂移 直接经济损失500万元!

2023-8-15 11:45:47

  2022年10月6日1130时,SSPN.V.所属喀麦隆籍油船“L”轮在LG公司所属新港0号泊位(概位:38°57.9′N/121°54.6′E)停泊期间,发生断缆漂移事故。

  事故造成“L”轮19根缆绳断裂,LG公司所属的0号泊位2#、3#、4#输油臂损坏,输油臂中原油泄漏,约1立方米原油泄漏入海、2立方米原油泄漏至码头平台和船方甲板。事故未造成人员伤亡,直接经济损失约500万元,事故等级为一般等级。

  事故经过

  船舶靠港前业务员(郭某伟)将布缆方案通过登船引航员(宋某贵、杜某申)传达给船方。船方与码头对系缆方式进行有效确认。经调查确认,实际系缆方式与该布缆方案一致。

  2022年10月5日1300时,船舶起锚进港。

  1650时,带好第一根缆绳。

  1930时,船舶全部缆绳带好,船舶靠妥新港0号泊位,系泊缆绳共计20根。此时已存在同方向上的各个缆绳严重的受力不均情况。

  2330时,0号泊位2#、3#、4#输油臂与船舶连接完毕。

  2022年10月6日0915时,码头输油臂控制阀开好,等待船方卸货。

  0925时,业务员(郭某伟)通过高频对讲与船方确认作业细节,要求船方如果要打开船方出口阀(Manifold)向岸上卸货时及时通知港方。

  1113时,一根尾倒缆的绞缆机(M4)刹车失效,导致该缆绳松脱,发出声响。值班水手A. A听到船舶缆绳发出一声巨大的响声,到甲板上进行查看,发现船尾缆绳发生剧烈跳动,于是向货控室的大副、三副进行报告。

  1119时,一根尾横缆的绞缆机(M6)刹车失效,导致缆绳松脱。船舶尾部开始缓慢向外漂移。

  1121时,大副、三副跑到甲板上,看到船尾一根横缆的绞缆机(M6)刹车失效,缆绳正在不断向外松出。同时,一根尾缆的绞缆机(M8)刹车失效。

  1123时,三副命令水手A. A操纵绞缆机(M3)收紧此前一直处于松弛状态的首倒缆,导致尾倒缆拉力增大。

  1124时,船长拉响警报,船舶开始应急准备。

  1126时,一根尾缆的绞缆机(M8)刹车失效。

  1128时,一根尾倒缆琵琶头发生断裂。此后,船舶尾部向外飘移漂移速度开始逐步增大。

  1130时,一根首横缆断裂。船舶主机备妥。

  1132时,船舶与码头连接的2#、3#、4#输油臂铰接处被拉开,输油臂与船舶连接处开始向外喷溅原油。一分钟内2#、3#、4#输油臂与船舶连接处相继被完全拉断。

  1133时,泄露的部分原油自船左舷船中处流入海中。随后2#、3#输油臂插入海中,4#输油臂接头处卡在船舶左舷。

  1134时,船舶左锚入水,微速退。码头上,4#输油臂码头上的相关管路被拉断,原油自管路中溢出,部分溢入海。一分钟内,4#输油臂在码头管线根部被完全拉断,全部掉落入海。掉落过程中,4#输油臂结构部件将3#输油臂砸断,导致3#输油臂掉落入海。

  1137时,船舶HDG约为015,基本与0号泊位的6号墩与7号墩之间的栈桥平行。

  1140时,船舶左锚入水2节甲板。

  1142时,码头工人解开了船舶的一根尾倒缆。

  1145时,船舶HDG约为310,基本与0号泊位垂直,船舶收左锚,船舶逐步远离0号泊位。

  后续几分钟内,船舶其他缆绳相继断裂。

  1215时,引水、拖轮就位,协助船舶驶向锚地安全区域抛锚。

  造成本次事故的直接原因是:靠泊期间,“L”轮相同方向上各个缆绳受力不均,船舶绞缆机未能提供足够刹车强度,紧急情况下船员操作失误导致单根尾倒缆受力异常增大后断裂;LG公司现场值班人员未能及时发现缆绳受力不均,并未能给船方提供有效的提醒,是事故的直接原因。

  造成本次事故的间接原因是:“L”轮船员对0号泊位水文情况不了解,防范措施不到位,船舶对缆车保养不到位;船岸双方未按照《船岸安全检查表》要求建立有效联系方式,未能做到有效沟通是事故的间接原因。

  本报告认定“L”轮承担本次事故主要责任。LG公司承担本次事故次要责任。

  航运在线综合自中国海事

 

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